中速磨煤機用NMRV075減速機震動大的原因。發(fā)電廠用鍋爐設(shè)備燃燒方式為四角切圓布置,正壓直吹式制粉系統(tǒng),共有5臺中速磨煤機,磨煤機傳動部分采用RV75減速機,投產(chǎn)運行段時間后,部分磨煤機轉(zhuǎn)動部件陸續(xù)開始出現(xiàn)故障:渦輪、蝸桿磨損,各部軸承磨損,間隙增大,進而帶來蝸輪蝸桿減速機震動大、軸承溫度高等問題。現(xiàn)需要針對以上問題進入深入分析研究,以保障設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。
對該RV減速機進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)存在以下缺陷:蝸桿齒面磨損大達(dá)2mm;承力側(cè)軸承游隙達(dá)到0.50mm;推力側(cè)軸承錐形滾柱磨損嚴(yán)重,拆除墊片后,測量推力軸承外環(huán)與軸承壓板之間有1.56mm間隙。針對以上缺陷,更換蝸輪蝸桿減速機承力側(cè)軸承套(游隙0.10mm),推力側(cè)軸承未更換,在兩推力軸承之間加裝2mm墊片,重新調(diào)整推力軸承間隙到0.23mm,軸承轉(zhuǎn)動靈活。復(fù)裝后試運,RV減速機蝸桿仍然震動嚴(yán)重,停掉磨煤機重新進行檢查。經(jīng)初步分析,認(rèn)為磨煤機更換承力側(cè)軸承和調(diào)整推力側(cè)軸承后,蝸桿的位置升高了,蝸桿與蝸輪之間的嚙合位置發(fā)生了變化,嚙合情況不好,造成蝸輪蝸桿減速箱振動大。再次停運磨煤機,軸承箱放油,拆除聯(lián)軸器,拆卸蝸桿軸承,檢查蝸桿齒面磨損大達(dá)2毫米,檢查承力側(cè)軸承游隙達(dá)到0.50毫米,更換新軸承1套;檢查推力側(cè)軸承滾柱磨損達(dá)2.35毫米,更換滾柱軸承兩盤,軸承內(nèi)環(huán)兩側(cè)各加裝1只軸承隔圈。軸承端蓋壓板加0.80毫米的墊片,調(diào)整推力側(cè)軸承間隙為0.19毫米;調(diào)整RV減速機蝸桿及蝸輪之間的嚙合面,調(diào)整前蝸桿及蝸輪之間的嚙合面在25%左右且存在渦桿齒與蝸輪齒根線接觸的問題,在立軸下徑向軸承座之間撤除0.75毫米的墊片(剩余兩層0.75毫米墊片),蝸桿及蝸輪之間的嚙合面在40%左右且全部是面接觸,蝸桿盤動靈活;清理蝸輪蝸桿減速機箱體內(nèi)部,原潤滑油運動黏度檢驗偏低,更換新中壓齒輪油10桶,更換蝸桿盤根消除漏油;清理聯(lián)軸器齒面,電機校驗中心。
經(jīng)過此次檢修,磨煤機震動減輕了很多,持續(xù)運行年后,磨煤機軸承溫度突然升高,磨煤機下部軸承又發(fā)生損壞。雖然經(jīng)過幾次檢修處理,但磨煤機RV減速器震動大的問題仍然沒有徹底解決,前幾次檢修下部推力和承力軸承均按照標(biāo)準(zhǔn)全部進行過更換,蝸輪、蝸桿重新調(diào)整嚙合面在規(guī)定范圍。說明引起該蝸輪蝸桿減速機震動大的病根不在下部軸承上。經(jīng)過分析列出以下可能的影響因素:推力軸承損壞時主軸下移未能徹底處理;上導(dǎo)向軸承有損傷的可能,難以確保主軸位及垂直度;蝸桿有局部變形的可能,或蝸桿水平度和蝸桿軸承的同心度及平行度不足;RV減速機中的蝸輪、蝸桿接觸斑點長度,預(yù)調(diào)時難以達(dá)到蝸輪齒寬的25-50%。因此調(diào)整蝸輪高度時,要盡力確保接觸斑點長度,使其達(dá)到佳嚙合位置。全負(fù)荷時,接觸斑點長度好能達(dá)蝸輪齒寬的90%以上。http://fytgc.cn/Products/wolunwoganjiansuji.html